ROZBOR VÝROBY TLAKOVÉ NÁDOBY ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF PRESSURE VESSEL
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS
AUTOR PRÁCE
PAVEL SCHILLER
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR
BRNO 2015
Ing. MILAN KALIVODA
Místo tohoto listu bude vloženo zadání (oboustranně). Zadání musí být vevázáno v obou vyhotoveních práce. Do druhého výtisku bude vložena kopie. Tento list není třeba tisknut!
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
4
ABSTRAKT Bakalářská práce „Rozbor výroby tlakové nádoby“ se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve třísměnném provozu na rozdíl od ostatních operací, které se provádí v provozu dvousměnném. Po analýze byly identifikovány neefektivní úkony v kritických operacích, které bylo cílem eliminovat. Bylo nalezeno řešení této situace v podobě automatizace dané operace. Kapacitním propočtem bylo porovnáno současné a navrhované řešení. Následně bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, na základě kterého byla určena návratnost investice do automatizace kritické operace.
Klíčová slova optimalizace výroby, kapacitní propočty, produktivita, tlaková láhev
ABSTRACT The thesis deals with the optmization of the manufacturing process of pressure vessels. Primarily, the thesis is focused on optimization of bottom and throat forging operations, because only these operations must be performed in a three-shift system, unlike the other operations that are performed in a two-shift system. After the analysis, the inefficient operations have been identified and the goal was to eliminate them. We have found a solution to this situation as an automation of the critcal operation. We have compared the present and proposed solution by capacity calculation. Subsequently, the technicaleconomic evaluation has been performed which was a basis for the determnation of investment return related to the automation of the critical operation.
Key words optimization, calculation of capacity, productivity, pressure bottles.
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE SCHILLER, Pavel. Rozbor výroby tlakové nádoby. Brno 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. 32 s. 6 příloh. Vedoucí práce Ing. Milan Kalivoda
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
5
PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozbor výroby tlakové nádoby vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu literatury této práce. 20. 5 . 2015 Datum
Pavel Schiller
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
6
PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto panu Ing. Milanu Kalivodovi za cenné připomínky a rady při vypracování bakalářské práce.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
7
OBSAH ABSTRAKT ..................................................................................................................... 4 PROHLÁŠENÍ .................................................................................................................. 5 PODĚKOVÁNÍ ................................................................................................................ 6 OBSAH ............................................................................................................................. 7 ÚVOD............................................................................................................................... 9 1
2
VÝROBNÍ PROGRAM FIRMY ............................................................................. 10 1.1
Stručná charakteristika firmy ............................................................................. 10
1.2
Produkt firmy .................................................................................................... 10
POUŽITÉ PRINCIPY TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ ......................... 12 2.1
Kapacitní propočty ............................................................................................ 12
2.1.1
Hrubé kapacitní propočty ........................................................................... 12
2.1.2
Přímé ukazatelé .......................................................................................... 12
2.1.3
Podrobné kapacitní propočty ...................................................................... 13
2.2
Možné způsoby vyhodnocení ............................................................................ 15
2.2.1 3
Ekonomické propočty ................................................................................ 15
STÁVAJÍCÍ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU ..................................................... 16 3.1 Popis technologického postupu .............................................................................. 16 3.2 Analýza kritického místa ....................................................................................... 18 3.3 Kapacitní výpočty stávajícího výrobního procesu................................................... 19 3.3.1 Roční využitelné časové fondy ........................................................................ 19 3.3.2 Výpočet počtu strojů Pth a Psk .......................................................................... 19 3.3.3 Výpočet strojních pracovníků .......................................................................... 20 3.3.4 Výrobní plocha ............................................................................................... 20 3.3.5 Spotřeba elektrické energie ............................................................................. 20 3.4 Provozní náklady současné verze ........................................................................... 20
4
NÁVRH NOVÉ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU ............................................... 21 4.1 Kapacitní výpočty nové verze výrobního procesu .................................................. 23 4.1.1 Roční využitelné časové fondy ........................................................................ 23 4.1.2 Výpočet počtu strojů ....................................................................................... 23 4.1.3 Výpočet strojních pracovníků .......................................................................... 23 4.1.4 Výrobní plocha ............................................................................................... 23 4.2 Spotřeba elektrické energie ................................................................................ 23 4.3 Provozní náklady nové verze ................................................................................. 24
5
TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ .................................................... 25
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
8
5.1 Výpočet roční úspory nové verze Nu ...................................................................... 25 5.2 Výpočet koeficientu ekonomické efektivnosti kef ................................................... 25 5.3 Výpočet návratnost vložených investic Tú .............................................................. 25 6
DISKUSE ................................................................................................................ 27
ZÁVĚR ........................................................................................................................... 28 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................. 29 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ....................................................... 30 SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 32
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
9
ÚVOD Se vzrůstající informovaností rostou nároky zákazníků na kvalitu a cenu produktů, což vede firmy k neustálému zdokonalování konkurence schopnosti. Díky tomu jsou firmy stále nuceny zdokonalovat svoje technologické možnosti, které umožňují vyrábět kvalitněji a efektivněji. Jednou z možností zlepšení konkurence schopnosti je nalezení kritického místa výroby a jeho následná optimalizace. Základní způsob, jak zefektivnit kritické místo výrobního procesu, je vyřadit nadbytečné operace, nebo jich provádět více současně. Cílem této práce bylo tedy zanalyzovat současný stav výrobního procesu a zoptimalizovat kritické místo, čímž se zvýší konkurence schopnost firmy. Je zřejmé, že kritickým místem výroby je kování dna a hrdla, které se provádí ve třísměnném provozu. Všechny ostatní operace se provádí v provozu dvousměnném. Z tohoto důvodu jsou operace kování dna a hrdla jednoznačně nejkritičtějším místem výroby, protože omezují výrobní kapacitu firmy a zvyšují výrobní náklady, které jsou spojené s provozem třetí směny. V první kapitole je popsán charakter firmy a její produkt. Ve druhé kapitole jsou teoreticky zpracované použité principy technologického projektování. Třetí kapitola popisuje stávající verzi výrobního procesu, analýzu kritického místa a jeho kapacitní výpočet. Ve čtvrté kapitole je uveden návrh nové verze výrobního procesu, který je také kapacitně propočten. Následuje kapitola pátá, kde je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení stávající a nové verze výrobního procesu.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
10
1 VÝROBNÍ PROGRAM FIRMY Firma se zaměřuje na výrobu tlakových ocelových lahví do objemu jednoho litru (obr 1.2). Hlavními odběrateli jsou výrobci hasicích přístrojů z Německa a Francie. Tento trh odebírá 98 % produkce firmy. Tlaková láhev naplněná oxidem uhličitým je součástí hasicího přístroje a slouží jako výtlačný plyn hasícího media. Zbylá část produkce firmy se používá pro pneumatické ovládání světlíků v protipožárních systémech ke konzervaci potravin, sycení sodové vody nebo jako tlačný plyn výčepních zařízení. 1.1 Stručná charakteristika firmy Firma nyní zaměstnává ve třísměnném provozu celkem 48 zaměstnanců, z toho 7 ve vedení firmy. V současnosti je vyráběno přes 1 milion tlakových lahví ročně. Podle technologie a toku materiálu jsou uspořádány 4 haly o celkové výrobní ploše 1500 m2, tj. kovárna, obrobna, lakovna a plnírna s expedicí. 1.2 Produkt firmy Největší část produkce (zhruba 98 %) firmy tvoří lahev o vnějším průměru 35 mm a objemu 0,164 litru plněná CO2 (obr. 1.3). Výkres této lahve je v příloze 1. Tento projekt se zabývá zefektivněním výroby právě této lahve. Lahev je součástí hasicího přístroje (obr. 1.1) a v případě jeho použití se uvolní stlačený CO2, který vytlačí chladicí médium.
Obr. 1.1 Ukázka aplikace tlakové láhve [4]
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
11
a) Konstrukce tlakové lahve Konstrukce tlakové láhve je pevně stanovena evropskou normou, neboť se jedná o vyhrazené tlakové zařízení. Minimální tloušťka stěny se stanovuje dle EN 13322-1. Ukázka výpočtu ocelové láhve je v příloze 2 [5]. b) Sortiment vyráběných lahví
Obr. 1.2 Ukázka tlakových lahví
c) Lahev, pro kterou projekt řeší optimalizaci výroby
Obr. 1.3 Ukázka tlakové lahve
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
12
2 POUŽITÉ PRINCIPY TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ Základem technické projekce je navrhnout konstrukci technické úrovně a užitné hodnoty, a stanovit způsob jeho výroby tak, aby byl co nejhospodárnější (způsob a pořadí operací, pracovišť, nástrojů atd.) včetně technicko - organizačního projektu výroby. Hlavní částí řešení je určení potřebného počtu strojů a zařízení, společně s jejich dispozičním uspořádáním, kvůli dalšímu řešení především stavebního charakteru (rozvodů tepla, elektrické energie, odsávání atd.). Následuje řešení organizace a vyhodnocení ekonomického efektu [2]. 2.1 Kapacitní propočty Obecně se dělí kapacitní propočty na hrubé a přesné propočty. Dále pak tyto propočty mohou být děleny na přímé a nepřímé. Pomocí kapacitního propočtu je možné určit teoretickou potřebu: strojů a zařízení, manipulačních prostředků, výrobních a pomocných dělníků, inženýrsko-technických a administrativních pracovníků, výrobních, pomocných, správních a sociálních ploch, energií dle jednotlivých druhů. Kapacitní propočet bude využit pro návrh nového výrobního procesu. Také je možné jej použít při racionalizaci a optimalizaci dosavadního výrobního procesu [2]. 2.1.1 Hrubé kapacitní propočty Tyto propočty jsou jednoduché a rychlé, využívající srovnávacích ukazatelů odvozených z praxe. Přesnost výsledku ovlivňuje primárně správně zvolený teoretický ukazatel, který musí být co největší mírou podobný ukazatelům z praxe. Srovnávána je organizace, použité stroje a zařízení, typ výroby a další ukazatele [2]. 2.1.2 Přímé ukazatelé Pokud jsou požadovány přímé ukazatele, se musí vztáhnout na základní jednotky reprodukčního procesu, např.: jednotkovou pracnost (Nh/ks, Nh/kg, Nh/m3), roční objem výroby na jednoho pracovníka (Kč/pracovník za rok, kg/pracovník za rok), roční objem výroby na jednotku plochy (Kč/m2 za rok, kg/m2 za rok, ks/m2 za rok), poměrné rozdělení (pracnost určitých profesí, celkové plochy v poměru k jiným plochám), spotřeba energie na jednotku výroby [2].
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
13
Počet dělníků 𝑉
𝐷=𝑞
(2.1)
𝑑
V – objem výroby [Kč], [kg], [ks] D – potřebný počet dělníků qd – ukazatel výroby jednoho dělníka v příslušných jednotkách [Kč], [kg], [ks] Množství strojů a zařízení 𝑃=𝑞
𝑠
𝑉 ∙ 𝑆𝑠
(2.2)
P – potřebné množství strojů a zařízení [ks] V – objem výroby [Kč], [kg], [ks] qs – ukazatel výroby jednoho stroje v příslušných jednotkách [Kč], [kg], [ks] ss – směnnost strojní [-] 2.1.3 Podrobné kapacitní propočty K vytvoření podrobných kapacitních propočtů je zapotřebí plán výroby v kusech vyráběných výrobků a technologické postupy jejich výroby. Tento druh propočtů poskytuje obecně přesnější výsledky, jelikož výpočet se musí přizpůsobit přímo pro konkrétní výrobek [2]. a) Časové fondy [2] Tyto fondy se určují zvlášť pro ruční pracoviště, stroj a dělníka. Výsledky vycházejí z kalendářního roku a počtu pracovních dnů. Ruční pracoviště Za ruční pracoviště je považováno pracoviště, které nevyžaduje údržbu a nehrozí zde žádná porucha jako u strojního pracoviště, např. zámečnický stůl. Pro výpočet časového fontu ručního pracoviště Er. Z celkového počtu dnů v roce jsou tedy odečteny pouze soboty, neděle a státní svátky. Vypočte se tak aktivní počet hodin v roce pro ruční pracoviště. 𝐸𝑟 = (365 − 𝑡𝑛 ) ∙ ℎ𝑑 [ℎ/𝑟𝑜𝑘]
(2.3)
tn – počet nepracovních dnů [dny] hd – počet aktivních hodin směny [h] Strojní pracoviště U výpočtu časového fondu strojního pracoviště Es se vychází z časového fondu ručního pracoviště, od kterého je odečten koeficient v rozmezí (0,04÷0,08) vynásobený výsledkem ručního pracoviště. Tento koeficient zahrnuje plánované opravy, údržby a neplánované opravy. 𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,04 ÷ 0,08) ∙ 𝐸𝑟 [ℎ/𝑟𝑜𝑘]
(2.4)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
14
Dělník U časového fondu dělníka Ed je nutné započítat dovolenou a neplánovanou absenci (nemoc, placená dovolená atd.). 𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − 𝑡𝑎 ∙ ℎ𝑑 [ℎ/𝑟𝑜𝑘]
(2.5)
ta – počet dnů dovolené a neplánované absence [dny] b) Stroje a zařízení [2] Do základního vztahu je započten i tzv. koeficientem překračování norem kpns a to z důvodu, že se dělník kvůli opakování činnosti naučil práci provádět rychleji, než mu je dáno normou. Výsledek obvykle není celočíselný a tak se zaokrouhluje na vyšší celé číslo. Vztah pro ruční pracoviště je obdobný, neboť dojde jen ke změně dolních indexů s na indexy r. 𝑡 ∙𝑁
𝑘 𝑃𝑡ℎ = 60∙𝐸 ∙𝑆 ∙𝑘 𝑠 𝑠
𝑝𝑛𝑠
[𝑘𝑠]
(2.6)
Pth – teoretický počet strojů [ks] N – počet vyráběných kusů [ks] tk – čas na danou technologickou operaci [min] Es – efektivní fond stroje v jedné směně [h/rok] ss – směnnost strojní [-] kpns – koeficient překračování norem [-] Při zaokrouhlování výsledku u teoretického počtu strojů se sníží využití stroje. Využití strojů je možné vyhodnotit buď pro celé stroje anebo je možné rozdělit výpočet na jednotlivé operace. 𝑃
𝜂𝑜𝑝 = 𝑃𝑡ℎ ∙ 100 [%] 𝑠𝑘
(2.7)
ηop – využití stroje v dané operaci [%] Pth – teoretický počet strojů [ks] Psk – skutečný počet strojů [ks] c) Dělníci [3] Počet dělníku pro danou technologickou operaci se vypočte ze vztahu (2.9). Výsledek opět nemusí vycházet celočíselně, a proto je nutné zaokrouhlovat na nejbližší vyšší celé číslo. V případě, že výsledek vyjde liché číslo (při dvousměnném provozu), tak se obvykle posiluje ranní směna. Vztahy pro výpočet strojních dělníků a ručních dělníků jsou obdobné, tj. pouze se mění dolní indexy. Celkový počet strojních dělníků D VS Tento vztah se velmi podobá vztahu pro výpočet strojů a strojních zařízení. 𝑡 ∙𝑁
𝐷𝑉𝑆 = 60∙𝐸𝑘 ∙𝑘 𝑠
𝑝𝑛𝑠
(2.8)
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
15
Evidenční počet strojních DeVS a ručních dělníků DeVR Uvedené evidenční vztahy jsou odlišné z důvodů rozdílnosti časových fondů strojního pracoviště, ručního pracoviště a dělníka. 𝐸
𝐷𝑒𝑉𝑆 = 𝐷𝑉𝑆 ∙ 𝐸 𝑠
𝑑
𝐸
𝐷𝑒𝑉𝑅 = 𝐷𝑉𝑅 ∙ 𝐸𝑟
𝑑
(2.9) (2.10)
2.2 Možné způsoby vyhodnocení Vyhodnocením jsou porovnány všechny navržené varianty mezi sebou. Žádná z variant není zavrhnuta a ani upřednostněna, tj. je dbáno na rovnocennost a objektivnost. Na konci vyhodnocení je zapotřebí dbát u všech variant na jejich výhody a nevýhody a ty uvést do srovnávací tabulky, z které se následně čerpají údaje pro provedení technickoekonomického srovnání variant. -
Textové hodnocení (obsahuje definici zadání, seznam výhod a nevýhod jednotlivých variant, opatření nutných k realizaci a celkové zhodnocení).
-
Ideální řešení (řeší v plné míře podmínky zadání, tj. nemá žádné omezení, a proto je v praxi nerealizovatelný a slouží pouze pro porovnávací účely).
-
Ekonomické propočty (bývají hlavním posuzovatelem k výběru nejlepší varianty) [1].
2.2.1 Ekonomické propočty Existuje několik typů ekonomických propočtů, např. návratnost nebo ekonomická efektivnost. a) Koeficient ekonomické efektivnosti kef [1] 𝑘𝑒𝑓 =
𝑁𝑠 −𝑁𝑖 𝐼𝑖 −𝐼𝑠
[−]
(2.11)
Ns – roční náklady provozu u současného stavu [Kč] Ni – roční provozní náklady i-té varianty [Kč] Is – investiční náklady současného stavu [Kč] Ii – investiční náklady i-té varianty [Kč] b) Návratnost vložených investic Tú [1] 𝐼 −𝐼
𝑇ú = 𝑁𝑖 −𝑁𝑠 [𝑟𝑜𝑘] 𝑠
𝑖
(2.12)
Návratnost je pouze převrácená hodnota koeficientu ekonomické efektivnosti a vychází ze stejných výchozích hodnot.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
16
3 STÁVAJÍCÍ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU Stávající technologie výroby je založena na zpracování přesných svařovaných trubek tažených za studena (obr. 3.1) z materiálu E355+N a to rotačním kováním dna a hrdla lahve, dále obrobením hrdla, povrchovou úpravou a značením. Láhve se pak plní technickými plyny, nejčastěji oxidem uhličitým, dusíkem nebo jejich směsí. Následuje kontrola těsnosti a balení k expedici [6].
Obr. 3.1 Kupovaný polotovar 3.1 Popis technologického postupu Polotovar (obr 3.1) je nakupován od firmy Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. První dvě operace jsou kování dna a hrdla, které se provádí na dvou tvářecích strojích MF 006/40 (obr. 3.4), které jsou řazeny sériově za sebou tak, aby se na jednom kovalo dno (obr. 3.2) a na druhém hrdlo (obr. 3.3). Výkresy výkovku tlakové láhve, zápustky pro kování dna, trnu pro kování dna a zápustky pro kování hrdla jsou v přílohách 3-6. Tímto způsobem se šetří čas neustálého seřizování stroje na hrdla a dna. Takto sériově jsou umístěny další dva stoje. Celkem tedy tyto operace provádí čtyři stroje. Dva jsou seřízeny na dna a dva na hrdla. Je nutné, aby byl vždy připraven dostatečný počet výrobků s kovaným dnem, protože před kováním hrdla musí výrobek vychladnout. Každý stroj vyžaduje jednoho obslužného dělníka. Celkem je tedy zapotřebí čtyř dělníků na jednu směnu, za kterou se vykove 1800 kusů. Z toho plyne, že jeden stroj vyrobí v přibližně 450 kusů za směnu.
Obr. 3.2 Vykované dno
Obr. 3.3 Vykované dno i hrdlo
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
17
Obr. 3.4 Kovací stoje MF 006/40 Po vykování dna a hrdla následuje operace obrábění hrdla (obr. 3.5), která se provádí na plně automatizovaných CNC soustruzích, jejichž přesnější specifikace nemůže být zveřejněna.
Obr. 3.5 Obrobené hrdlo láhve Dále následuje odmaštění, tryskání a lakování práškovou barvou (obr. 3.6), které probíhá v poloautomatické lakovně.
Obr. 3.6 Obrobené hrdlo láhve
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
18
Následně prochází lahev tlakovou zkouškou, montáží ventilu, plněním a v závěru jsou lahve baleny k expedici (obr. 1.3). Operace obrábění až plnění nemohou být detailněji zveřejněny. Pro řešení kritického místa výroby stačí informace, že operace obrábění až plnění mají výrobní kapacitu 2500 kusů za směnu, z čehož vyplívá, že pro vyrobení požadovaného milionu kusů za rok stačí dvousměnný provoz. Z tohoto důvodu se tato práce bude dále zabývat operacemi kování dna a hrdla, protože jako jediné jsou nyní prováděny v provozu třísměnném a tím se stávají nejnákladnější místem výroby. Označuje se tudíž za kritické místo výroby. 3.2 Analýza kritického místa Dva stroje MF 006/40, vykovou celou lahev za 0,465 min a to tak, že na jednom stroji se kovou dna a na druhém hrdla současně. Je zapotřebí dbát na to, aby byl vždy připravený dostatek kusů s vykovaným dnem, což umožní současně kovat dna i hrdla. Jelikož potřebujeme znát kusový čas pro jeden stroj, musí se čas 0,465 min vynásobit dvěma, protože tento čas je platný pro dva stroje. Odtud plyne, že při tomto rozestavění čtyř strojů, je kusový čas na jeden stroj roven 0,93 min. Tento čas se skládá z úkonů uvedených v tabulce 3.1. Manipulaci mezi stroji zajišťuje obsluha v době hlukové pauzy. Tudíž tato operace se nezapočítá. Tabulka 3.1 časy jednotlivých úkonů kování úkony
čas [min]
upínaní
0,3
kování
0,33
odebrání
0,3
celkem
0,93
Z tabulky 3.1 je zřejmé, že celkový čas se skládá z času upnutí, kování a odebrání. Jelikož čas kování není technicky možné zkrátit, bude nejefektivnějším řešením v době kování upínat nový polotovar a zároveň odebírat vykovaný kus. Díky tomu dojde ke zefektivnění kritického místa.
Obr. 3.7 Pracovní prostor stroje MF 006/40
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
19
3.3 Kapacitní výpočty stávajícího výrobního procesu Vstupní hodnoty pro kapacitní výpočty jsou počet vyráběných kusů N, kusový čas na danou operaci tk1, počet směn ss1, koeficient překračování norem strojních kpns. Jelikož je obsluha limitována pracovní rychlostí stroje, nedochází k překračování norem, a proto bylo počítáno s kpns rovno jedné. N = 1 000 000 ks/rok tk1 = 0,93 min ss1 = 3 směny kpns = 1 3.3.1 Roční využitelné časové fondy Roční fond ručního pracoviště Er v jedné směně se vypočte pomocí vztahu (2.3). V našem případě je počet nepracovních dnů tn = 113 dní. Počet aktivních hodin směny hd = 7 h, protože z celkových 8 h je 0,5 h obědová pauza, 0,33 h hluková pauza a 0,17 h zahájení a ukončení směny. 𝐸𝑟 = (365 − 113) ∙ 7 = 1764 ℎ𝑜𝑑 Při výpočtu ročního fondu strojního pracoviště Es se výjde z ročního fondu ručního pracoviště, který se sníží o 17 % vzhledem k opravám a údržbě. 𝐸𝑆 = 𝐸𝑟 − 0,17 ∙ 𝐸𝑟 = 1764 − 0,17 ∙ 1764 = 1 464,12 ℎ𝑜𝑑 Efektivní časový fond dělníka Ed se vypočte z fondu ručního pracoviště odečtením dovolené a průměrné nemocnosti, tj. v tomto případě ta = 34 dnů. 𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − 34 ∙ 7 = 1526 ℎ𝑜𝑑 3.3.2 Výpočet počtu strojů Pth a Psk V této práci se porovnává stávající varianta (dolní index 1) a novou variantu (dolní index 2).
Pth1
t k1 N 0,93 1000000 3,54 Psk1 4 stroj 60 E s s s1 k pns 60 1464,12 3 1
(3.1)
Výpočet využití strojů η
1
Pth1 3,54 100 100 88,5 % Psk1 4
(3.2)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
20
3.3.3 Výpočet strojních pracovníků Dvs1 ss1 Psk1 3 4 12 dělníků
(3.3)
Počet výrobních dělníků evidenčních strojních
Devs1 Dvs1
Es 1464,12 12 11,51 Devs1 12 dělníků Ed 1526
(3.4)
3.3.4 Výrobní plocha Čtyři stroje MF 006/40 a jejich obslužný prostor zabírají 50 m2. 3.3.5 Spotřeba elektrické energie Příkon stroje MF 006/40 P1 = 34 kW. 𝐸1 = Psk1 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑆𝑆1 ∙ 𝐸𝑆 = 4 ∙ 34 ∙ 3 ∙ 1464,12 = 59 7360,96 𝑘𝑊ℎ
(3.5)
3.4 Provozní náklady současné verze Cena elektrické energie je 4,28 Kč∙kWh-1 a roční mzdové náklady na jednoho dělníka jsou 330 750 Kč. a) Roční náklady na elektrickou energii 𝑁𝑒 = 𝐸1∙ 4,28 = 597360,96 ∙ 4,28 = 2 556 705 𝐾č
(3.6)
b) Roční náklady na obslužné dělníky 𝑁𝑑 = Devs1 ∙330750 = 12∙ 330750 = 3 969 000 𝐾č
(3.7)
c) Celkové roční provozní náklady současné verze 𝑁𝑠 = 𝑁𝑒 + 𝑁𝑑 = 2556705 + 3969000 = 6 525 705 𝐾č
(3.8)
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
21
4 NÁVRH NOVÉ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU Cílem práce je zefektivnit kritické místo, kterým je kování dna a hrdla. Z tabulky 3.1 je zřejmé, že prostor pro zefektivnění je v čase upínání a odebírání. Princip navrženého řešení je v konstrukční změně stroje, tak aby měl dvě vřetena (obr 4.1), což by umožnilo v čase kování vyměnit vykovaný kus za polotovar a tím by se výrazně snížil kusový čas.
Obr. 4.1 Schéma dvou vřeten Navrhované řešení vyžaduje i automatizaci obsluhy, protože člověk by nebyl schopný tak rychle výměnu horkého výkovku provádět. To by znamenalo nechat si stroj na zakázku navrhnout a vyrobit. Bylo zjištěno, že tato myšlenka je již patentovaná firmou GFU, která ji prodává v podobě tvářecího stroje RM 50/2 (obr 4.2). Stroj se ze základní formy upravuje podle specifických požadavků zákazníka. Po konzultaci s firmou GFU a vysvětlení požadavků, firma GFU zpracovala nabídku, kde garantuje kusový čas na vykování jedné lahve 0,17 min. Tento čas je stroj schopen dosáhnout díky dvěma vřetenům pro kování dna a dvěma pro kování hrdla, současně s automatizovaným propojením mezi sebou. Obsluha tedy musí zabezpečit jen dostatečný počet polotovarů v zásobníku a odebírání výkovků. Tento stroj má tedy stejný počet vřeten jako čtyři původní stoje, ale je efektivnější díky tomu, že v čase, kdy stroj kove v jednom vřeteni, ve druhem vřeteni probíhá výměna výkovku za polotovar.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Obr. 4.2 Pracovní prostor tvářecího stroje RM 50/2
Obr. 4.3 Celkový pohled na tvářecí stroj RM 50/2 [8]
List
22
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
23
4.1 Kapacitní výpočty nové verze výrobního procesu Vstupní hodnoty N a kpns jsou stejné jako u původní verze. Kusový čas pro novou verzi je značen tk2 a počet směn je značen ss2. Obě hodnoty mají u nové verze jinou hodnotu. tk2 = 0,17 min ss2 = 2 směny 4.1.1 Roční využitelné časové fondy Roční časové fondy jsou u nové verze stejné jako u původní. Hodnoty jsou tedy použity z původní varianty, tj. Er = 1764 ℎ𝑜𝑑, Es = 1 464,12 ℎ𝑜𝑑 a Ed = 1526 ℎ𝑜𝑑 . 4.1.2 Výpočet počtu strojů
Pth 2
tk 2 N 0,17 1000000 0,95 Psk 2 1 stroj 60 Es ss 2 k pns 60 1464,12 2 1
(4.1)
Výpočet využití stroje
2
Pth 2 0,95 100 100 95 % Psk 2 1
(4.2)
4.1.3 Výpočet strojních pracovníků
Dvs 2
tk 2 N s s 2 Psk 2 2 1 2 dělníků 60 E s k pns
(4.3)
Počet výrobních dělníků evidenčních strojních
Devs 2 Dvs 2
Es 1464,12 2 1,92 Devs 2 2 dělníků Ed 1526
(4.4)
4.1.4 Výrobní plocha Automatizovaný tvářecí stroj RM 50/2 a jeho prostor pro obsluhu vyžaduje 45 m2 a to je o 5 m2 méně než čtyři původní stroje. Tento prostor bude využit pro manipulaci s materiálem, protože oproti původní variantě bude objem materiálu na směnu větší. 4.2 Spotřeba elektrické energie Příkon stroje RM 50/2 P2 = 166 kW. 𝐸2 = Psk 2 ∙ 𝑃2 ∙ 𝑆𝑆2 ∙ 𝐸𝑆 = 1 ∙ 166 ∙ 2 ∙ 1464,12 = 486 087,84 𝑘𝑊ℎ
(4.5)
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
24
4.3 Provozní náklady nové verze Vstupní hodnoty jsou stejné jako u současné verze, tj. cena elektrické energie je 4,28 Kč∙kWh-1 a roční mzdové náklady na jednoho dělníka jsou 330 750 Kč. a) Roční náklady na elektrickou energii 𝑁𝑒𝑛 = 𝐸2∙ 4,28 = 486087,84 ∙ 4,28 = 2 080 456 𝐾č
(4.6)
b) Roční náklady na obslužné dělníky 𝑁𝑑𝑛 = Devs 2 ∙ 330750 = 2 ∙ 330750 = 661 500 𝐾č
(4.7)
c) Celkové roční provozní náklady nové verze 𝑁𝑛 = 𝑁𝑒𝑛 + 𝑁𝑑𝑛 = 2080456 + 661500 = 2 741 956 𝐾č
(4.8)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
25
5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ Vstupní hodnoty pro technicko-ekonomické zhodnocení jsou roční provozní náklady současného stavu Ns a roční provozní náklady nové varianty Nn. Provozní náklady pro obě varianty jsou vypočteny v kapitole třetí a čtvrté. Investiční náklady současného stavu Is= 0 Kč a investiční náklady nové varianty In = 16 000 000 Kč [7]. 5.1 Výpočet roční úspory nové verze Nu Vypočtené hodnoty jsou znázorněny na obr. 5.1 a obr. 5.2. 𝑁𝑢 = 𝑁𝑠 − 𝑁𝑛 = 6525705 − 2741956 = 3 783 749 𝐾č
(5.1)
Provozní náklady za rok [Kč]
7 000 000
6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Stávající verze
Nová verze
Verze výrobního procesu Obr. 5.1 Porovnání ročních provozních nákladů současné a nové verze 5.2 Výpočet koeficientu ekonomické efektivnosti kef 𝑘𝑒𝑓 = 𝐼
𝑁𝑢
3783749
𝑛 −𝐼𝑠
= 16000000−0 = 0,236
(5.2)
5.3 Výpočet návratnost vložených investic Tú 𝑇ú =
𝐼𝑛 −𝐼𝑠 𝑁𝑢
=
16000000−0 3783749
= 4,23 𝑟𝑜𝑘
(5.3)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
70 000 000,00
Náklady na provoz [Kč]
60 000 000,00 50 000 000,00
40 000 000,00 Nová verze
30 000 000,00
Stávající verze 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Roky Obr. 5.2 Zobrazení návratnosti investice
26
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
27
6 DISKUSE Při návrhu nového výrobního procesu byl nejvíce kladen důraz na zvýšení kapacity firmy, kterou omezovaly operace kování dna a hrdla. Cílem bylo tyto operace provádět efektivněji. Těchto požadavků se podařilo docílit tak, že v čase kování současně probíhá výměna již vykovaného výkovku za nový polotovar. Dále bylo celý proces nutné automatizovat, protože obsluha by nebyla schopna stroj v takové rychlosti obsluhovat, čímž se řešení značně komplikovalo. Návrh a zkonstruování takového automatizovaného stroje by bylo značně nákladné a časově zdlouhavé. Pozitivní zjištění tudíž bylo, že tato myšlenka je již patentována firmou GFU, která ji prodává v podobě tvářecího stroje RM 50/2. Tento stroj lze zakoupit v základní podobě a firma nabízí i konstrukční úpravy dle požadavků zákazníka. Nákupem tvářecího stroje RM 50/2 a jeho přizpůsobením individuálním požadavkům je nyní možné vyrobit 1 000 000 kusů ve dvousměnném provozu a ročně tak ušetřit 3 783 749 𝐾č provozních nákladů oproti původní variantě, což významně zvýší konkurence schopnost firmy.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
28
ZÁVĚR V bakalářské práci byla rozebrána výroba tlakové láhve. Za kritické místo výroby byly označeny operace kování dna a hrdla z důvodu, že tyto operace je nutné jako jediné provádět ve třísměnném provozu. Na základě analýzy kritického místa byla navržena nová varianta výrobního procesu v podobě automatizace, která má následující přínosy:
snížení počtu směn ze tří na dvě při stejném objemu výroby,
snížení mzdových nákladů,
zvýšení výrobní kapacity,
snížení nákladů na elektrickou energii.
Po technicko-ekonomickém zhodnocení stávající a nové varianty bylo vypočteno, že zavedením nové varianty firma ročně ušetří 3 783 749 𝐾č provozních nákladů. Návratnost investice je 4,23 let vzhledem k tomu, že kompletní náklady spojené s přechodem na novou variantu činí 16 000 000 Kč.
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
List
29
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 1. RUMÍŠEK, Pavel. Technologické projekty. 1. Vyd. Brno: VUT Brno, 1991. 185s. ISBN 80-214-0385-3. 2. HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů: Technologické projekty I. Vyd. 3. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 197 s. ISBN 80-214-2871-6. 3. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. Technologický projekt dílny. [online]. [vid. 2015-03-20]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/podklady/tech_projekt/ technologicke_projektovani_navody.pdf 4. DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH. Schnittmodell Schaumkartuschenfeuerlöscher. [online]. [vid. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.doeka-kassel.de/produkte/ schaumkartuschenloescher/53-schaumkartuschenfeuerloescher-ds-serie# 5. ČSN EN 13322-1. Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli. Praha: Český normalizační institut, 2003. 6. DVOŘÁK, Milan. Technologie II. 3. dopl. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 238 s. ISBN 80-214-2683-7. 7. JUROVÁ, Marie. Organizace přípravy výroby. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 100 s. ISBN 978-80-214-3946-7. 8. GFU - GESELLSCHAFT FÜR UMFORMUNG UND MASCHINENBAU GMBH. Fliessroll-art-05 [online]. 2015 [vid. 2015-05-20]. Dostupné z: http://www.gfu-forming.de/media/fliessroll-art-05.jpg
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
List
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Zkratka/Symbol Jednotka D DeVS Devs1 Devs2 DeVR Dvs Dvs1 Dvs2 DVR E1 E2 Ed Er Es GFU hd Ii Is kef kpns N Nd Ndn Ne Nen Ni Nn Ns Ns Nu P P1 P2 Psk Psk1 Psk2
Popis
[-] [-]
potřebný počet dělníků počet evidenčních strojních dělníků
[-]
počet evidenčních strojních dělníků stávající verze
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [kWh] [kWh] [hod] [hod] [hod] [-] [h] [Kč] [Kč] [-] [-] [ks] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [ks] [kW] [kW] [ks] [ks] [ks]
počet evidenčních strojních dělníků nová verze počet evidenčních ručních dělníků počet strojních dělníků počet strojních dělníků stávající verze počet strojních dělníků nová verze počet ručních dělníků spotřeba el. energie za rok stávající varianta spotřeba el. energie za rok nová varianta roční časový font dělníka roční časový font ručního pracoviště roční časový font strojního pracoviště Gesellschaft für Umformung und Maschinenbau GmbH počet aktivních hodin směny
investiční náklady i-té varianty investiční náklady současného stavu koeficient ekonomické efektivnosti koeficient překračování norem počet vyráběných kusů roční náklady na obslužné dělníky současné verze roční náklady na obslužné dělníky nové verze roční náklady na elektrickou energii současné verze roční náklady na elektrickou energii nové verze roční provozní náklady i-té variant celkové provozní roční náklady nové verze celkové provozní roční náklady současné verze roční náklady provozu u současného stavu roční úspory nove verze potřebné množství strojů a zařízení
příkon stroje MF 006/40 příkon stroje RM 50/2 skutečný počet strojů skutečný počet strojů současné varianty skutečný počet strojů nové varianty
30
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
FSI VUT
Pth Pth1 Pth2 qd qs Ss Ss1 Ss2 ta tk tk1 tk2 tn Tú V η1 η2 ηop
[ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [-] [-] [-] [dny] [min] [min] [min] [dny] [rok] [ks] [%] [%] [%]
teoretický počet strojů teoretický počet strojů současné varianty teoretický počet strojů nové varianty
ukazatel výroby jednoho dělníka ukazatel výroby jednoho stroje směnnost strojní směnnost strojní současné varianty směnnost strojní nové varianty počet dnů dovolené a neplánované absence čas na danou technologickou operaci čas kování současné varianty čas kování nové varianty počet nepracovních dnů návratnost investic objem výroby využití strojů současné verze využití strojů nové verze využití stroje v dané operaci
List
31
FSI VUT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 – Výkres tlakové láhve Příloha č. 2 – Ukázka výpočtu minimální tloušťky stěny lahve Příloha č. 3 – Výkres výkovku tlakové lahve Příloha č. 4 – Výkres zápustky pro kování dna Příloha č. 5 – Výkres trnu pro kování dna Příloha č. 6 – Výkres zápustky pro kování hrdla
List
32
PŘÍLOHA 1 (1/2) Výkres tlakové láhve
PŘÍLOHA 1 (2/2) Výkres tlakové láhve
PŘÍLOHA 2 Ukázka výpočtu minimální tloušťky stěny lahve
PŘÍLOHA 3 Výkres výkovku tlakové lahve
PŘÍLOHA 4 Výkres zápustky pro kování dna
PŘÍLOHA 5 Výkres trnu pro kování dna
PŘÍLOHA 6 Výkres zápustky pro kování hrdla